长岭炼油厂严格控制经营消耗,降低聚丙烯生产成本

发布时间:2020-08-03 14:12来源:原创 浏览次数:244
摘要:7月27日,长岭炼油化工部聚丙烯科党支部书记谢琳来到工厂控制室,与值班人员讨论如何深化优化该厂丙烯脱除工艺。工厂并找到一种生产调整方法,以减少原材料损失。如何降低聚丙烯生产成本?长岭炼化部制定了高标准的降本计划,以控制材料消耗和能源消耗,调整关键部件的运行参数,探索装置的优化空间

7月27日,长岭炼油化工部聚丙烯科党支部书记谢琳来到工厂控制室,与值班人员讨论如何深化优化该厂丙烯脱除工艺。工厂并找到一种生产调整方法,以减少原材料损失。如何降低聚丙烯生产成本?长岭炼化部制定了高标准的降本计划,以控制材料消耗和能源消耗,调整关键部件的运行参数,探索装置的优化空间,全面控制丙烯装置的消耗和动力。消耗以减少运营消耗并提高运营效率。为了最佳地控制丙烯的单耗,他们组织技术人员积极解决关键问题,定期进行泄漏检查和处置以减少丙烯损失。科学制定生产计划和运行计划,并详细告知团队如何做和每个操作步骤注意,关键设备的特殊维护,提高稳定的运行率,减少“启停”过程中丙烯的损失设备的”;添加新的丙烯压缩机以大大回收丙烯。上半年,丙烯平均每月单耗≤1.0028吨(原料)/吨(产品),达到每月≤1.003吨(原料)/吨(原料)的目标,达到同类设备的先进水平。设备馈电系统是最大的用电量之一。工厂技术人员要做好生产技术评估和可行性论证,在不影响工厂运行的前提下,改革供料系统,以堵塞工厂的用电漏洞。改造之前,系统的进料能力为20吨/小时,进料是间歇性的,进料时间很长,员工经常需要夜班来包装材料。改造后,该系统的给水能力提高到35吨/小时,减少了人力和物力,缩短了给水时间,每年节省电费30万元。他们还根据市场粉末需求的变化适当地启动和停止了挤出造粒设备,抓住了市场机会并节省了设备运行所需的电力。上半年,聚丙烯装置的产量超过57,000吨,材料消耗减少了60吨。万元,能耗同比下降12%,经营效率明显提高。