茂名石化:聚丙烯产品的存储量创一个月来新高
发布时间:2019-12-10 13:29来源:原创
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摘要:11月,茂名石化聚丙烯产品库存达到6.07万吨,创历史新高。自第四季度以来,茂名石化聚丙烯厂精心制定了生产计划计划,严格执行各种生产稳定措施,结合车间实际情况,严格掌握报警管理,全力以赴,实现了大批量生产。
11月,茂名石化聚丙烯产品库存达到6.07万吨,创历史新高。自第四季度以来,茂名石化聚丙烯厂精心制定了生产计划计划,严格执行各种生产稳定措施,结合车间实际情况,严格掌握报警管理,全力以赴,实现了大批量生产。在稳定生产的基础上最大化其产量。挖掘潜力并努力实现第四季度的效率目标。从11月20日至22日,计划关闭1号聚丙烯装置,并进行了3天的大修。在大修期间,聚丙烯车间得到了充分部署和协调。在1号设备大修期间,对2号和3号生产计划进行了优化,以确保设备的高负荷生产。使用1号设备的大修机会解决了气相反应器R401的底部。阻塞的管道容易出现阻塞问题。设备启动后,负载成功增加了7%,月度计划也成功完成。在工厂生产过程中,聚丙烯车间全面实施了隐患排查,管理和风险评估,合理有序地安排了工作计划,从日常检查,DCS监督和设备维护,维护,管理三个方面着手。不断完善关键单位的运作方式和应急预案。重要指标应包括在过程卡中。同时,应利用午休时间组织操作人员培训,加强应急演练,提高人员应急处理能力,并全面监控设备的运行情况。 11月26日,第一个装置的负责人吴宇发现气相反应器R401的进料发生了波动。检查后,发现底部管道堵塞。设备成员吴元权立即清理了管道,以防止意外停机事故。 11月28日,在国外操作员杨铁军的视察中,一号挤出机A线造粒机的切纸机出现了垫子缓冲现象,造粒效果变差。经检查,发现造粒水室的液压拉杆锁紧螺母松动,导致造粒效果变差,设备技术员吴元全立即拧紧螺母。调整后,制粒会恢复正常生产,这可防止挤出机停止运转并影响设备的产量。通过综合管理和监控手段,聚丙烯车间的三套设备始终保持高负荷运行。截至11月30日6:00,聚丙烯装置一号机组的累计产量为16.13万吨,三号机组的累计产量为16.97万吨。
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